橡膠密煉機液壓故障診斷與排除
(1)概述
XM270-20/40型密煉機是某公司的關(guān)鍵設備之一,其主要技術(shù)參數為:總容量240L(四棱轉子),工作容積180L,后轉子轉速20/40r/min,轉子速比1 :1.16。
本機采用的是曲拐式鎖緊裝置,其工作原理如圖M所示。
(2)存在的問(wèn)題及處理
根據設計該機構自鎖角α以6°為宜,這樣有利于鎖緊曲拐4在鎖緊缸的作用下松鎖,卸料門(mén)正常開(kāi)閉鎖時(shí)間2~3s,在使用過(guò)程中,隨著(zhù)墊塊6和調整塊7間兩接觸面的磨損,出現開(kāi)鎖時(shí)間過(guò)長(cháng),甚至有時(shí)松不開(kāi)鎖,造成生產(chǎn)中斷,導致膠料溫度超過(guò)工藝要求的現象。其原因是隨著(zhù)接觸面的磨損,鎖緊曲拐4位移量的增加使自鎖角α減小。由受力分析知當α減小到一定程度時(shí),曲拐4將處于過(guò)鎖緊狀態(tài),進(jìn)而增加了鎖緊缸的開(kāi)鎖阻力。
通常是采用更換墊塊6和調整塊7的方法來(lái)處理的,更換工藝繁雜。針對這一情況,嘗試拆下墊鐵2,將其厚度削薄,以適當地增大口角,經(jīng)試車(chē)效果非常明顯,在不更換墊鐵的情況下較好地恢復了原有性能。
與此同時(shí),該機構在使用時(shí),尤其是在膠料混煉過(guò)程中,有時(shí)會(huì )出現突然解鎖的問(wèn)題,不僅嚴重污染環(huán)境,而且大大地影響了膠料質(zhì)量,造成浪費,并使設備效率降低。初期單一采用更換液壓系統密封件的方法來(lái)解決,不僅費用高,而且費工費時(shí)。為了從根本上解決問(wèn)題,針對液壓原理圖和泵站展開(kāi)分析攻關(guān)。配套的是大連理工大學(xué)生產(chǎn)的七閥組結構泵站,其鎖緊機構液壓原理如圖N所示??刂奇i緊缸的是24EYO-H20B型電液換向閥,當在圖示位置時(shí)(松鎖狀態(tài)),由雙聯(lián)葉片泵的大泵和貯能器供壓,而實(shí)際上原泵站裝的是一個(gè)34EYO-H20B-T型先導閥控制下的24EYO-H20B型電液換向閥,在工作時(shí)由于先導閥具有斷電復位功能(本系統控制設定為10s后失電),造成電液換向閥2單靠密封在內部的液壓油維持鎖緊缸鎖緊的工作狀態(tài)。隨著(zhù)泄漏量的增加,該液控閥會(huì )在復位彈簧的作用下復位而造成解鎖。針對這一情況,將閥2的34EYO-H20B-T型先導閥中兩側的復位彈簧去掉,使閥芯處于自由狀態(tài),當一側工作線(xiàn)圈失電時(shí),此閥芯仍能保持在原來(lái)帶電的位置狀態(tài)保證向24EYO-H20B型主閥供控制壓力油,使貯能器充分發(fā)揮了保壓作用,當泄漏造成系統內欠壓時(shí),由泵站工作補充壓降,從而解決了這一問(wèn)題,節約了大量的維護費用,較好地保證了生產(chǎn)。
工藝液壓泵元件最大注射壓力為pmax=32MPa,較目前與之配套的潤滑泵的最大注射壓力(p= 72MPa)低(該泵的型號:DYX7-15),其油液穿透能力弱,油孔堵塞現象極易發(fā)生。同時(shí)由于各接觸面配合間隙和磨損的存在,按照原設計,工藝油注油方式是隨著(zhù)上頂栓的工作狀態(tài)而間歇式注油,更增加了油孔被堵的機會(huì ),實(shí)際運行中就證明了這一點(diǎn)。這不僅影響生產(chǎn),更有增大干摩擦、破壞密封面而使功能失效的隱患。因此,根據這一問(wèn)題在沒(méi)有更換工藝液壓泵的前提下,采用調高供油壓力,改間歇式注油為連續注油,并且保證有充足的油量供應和清潔的油質(zhì)。同時(shí),結合動(dòng)靜環(huán)面的磨損情況,適時(shí)調整撥叉,增加液壓缸的供油壓力(增壓幅度0.2MPa為宜)。通過(guò)以上的調整,較好地解決了這一問(wèn)題。目前這套密封件投入運行3年之久,密封效果依然良好。